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坠膊款的工艺改善

智造进行时      南江 凌 帆

       要节造好成本 ,离不开品质与效能的节造。那么怎么有效降低质量问题、提高效能呢?工艺改善是毛衫工厂不成或缺的一个环节 ,也是降低造作成本很沉要的一个蹊径。当然 ,我们必须严格凭据工艺尺度来作业 ,并在出产的过程中对异常数据(效能和品质)进行分析 ,追求最佳的工艺步骤 ,对峙不休改进工艺的准则 ,求得一个最合理的作业方式。在此基础上形成工艺尺度 ,遇到类似问题就可迎刃而解 ,预防不用要的浪费。

       刚好这段功夫和兄弟厂的同事探求一个问题 ,就是坠膊格局的前后幅膊头铲针转数较多 ,织片时时要分3-5次落纱铲针。这样操作会产生较多问题 ,如织片次片率高、缝盘锁眼慢、漏眼多、拆纱难题、线头多、分段交代地位松孔等 ,造成织片、缝挑效能较低 ,且膊头漏眼、线头品质问题产生率居高不下。对此 ,我分享了南江的改善步骤 ,并对其改善思路进行具体分析。

       传统坠膊款的铲膊做法因铲针转数较多 ,导致电脑横机必须分段落纱能力实现编织 ,且纱咀的循环问题还必须织一转尾单边。

       此前 ,中国·388vip太阳集团(Macau)有限公司-官方网站固有思想限度相识决法子的思虑 ,都感触自从有电脑横机就一向是这么做 ,哪怕问题比力多 ,也没有其他做法了。直到我们承做了一款女装V领坠膊直夹长袖的大货 ,正翻单约有2万件 ,前后幅膊头分了4段落纱铲针 ,中期衫膊头线头的品质问题被南益QC投诉 ,告诫此客户敌手工问题是极度严格的 ,肯定要改善。由于此款大货件数较多 ,靠手工来节造显然不合理 ,还存在被客人投诉造成大量返工的风险。所以 ,已织片的大货就要求缝挑做好品质节造 ,未织的大货则要想步骤解决 ,以杜绝品质问题 ,并也要解决此做法出产中所产生的问题。

       经过屡次的测试和探求 ,我们决定在织片铲膊地位增长一把纱咀 ,将1转尾单边更改为半转 ,挑撞不用拆底纱 ,这样子就能很好的解决线头的问题。但是这个步骤只能解决线头的品质问题 ,却不能解决织片次片率高、缝盘锁眼慢、漏眼多、拆纱难题、分段交代地位松孔等问题。此步骤显然不是最佳的工艺 ,所以只能再次寻找更好的规划。

       再次经过不休探求 ,最后决定尝试用织片将前后膊头地位进行套针织法。经过多种套针步骤测试 ,重要在两种步骤选择。

       第一种是全数套针 ,这种步骤织片增长功夫较多 ,且不不变 ,次片率也较高。

       第二种是最后一段留着落纱 ,前面几段落纱用套针织 ,铲一转套一次 ,织片增长功夫少 ,且不变 ,表观美观度也能OK。各人一致以为第二种是最佳的工艺步骤 ,经过了10打大货的测试 ,此步骤的确可行。

       以此款为例 ,前后膊头改套针织法后 ,每件织片功夫增长3分钟。但是膊头造成的次片率从5%降低到0.3% ;缝盘节俭锁眼8元/打 ,挑撞节俭拆纱、勾线头4.8元/打 ,并且杜绝了漏眼、线头、分段交代地位松孔等品质问题。这样子综合推算下来 ,此款大货一打节俭成本约10元。


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       所以 ,追求最佳工艺 ,是必要不休地尝试新的作业方式 ,扭转固有思想来突破瓶颈。通过工艺改善有效降低品质问题、提逾越产效能和降低成本 ,这是节造好出产成本极度直接的方式。我们最怕的是用传统思想和经验 ,而后烧毁了好多看似不成行的步骤 ,最后靠一线出产人员去克服解决 ,浪费了大量人力和成本 ,还增长了品质的风险。像类似坠膊款铲膊地位更改为套针织法的案例 ,是扭转固化多年的工艺方式 ,利用机械包办手工 ,让其达到降低成本的主张。工艺水平是我们出产成本的底线 ,若何做好改善 ,对成本节造起到了很沉要的作用。


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